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比例調(diào)節(jié)器與比例積分控制器的對(duì)比分析分析圖

2023-07-31 14:06:18信息公告104

文章目錄7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1 實(shí)驗(yàn)要求7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2 仿真過(guò)程 2.1 仿真對(duì)象7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2.2 仿真總圖7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖1 系統(tǒng)總體框圖7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3 實(shí)驗(yàn)問(wèn)題解答 3.1 問(wèn)題(2) 3.1.1 比例調(diào)節(jié)器與比例積分調(diào)節(jié)器的比較分析7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖2 P調(diào)節(jié)器怠速輸出(上) PI調(diào)節(jié)器怠速輸出(下)7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

穩(wěn)態(tài)靜差:據(jù)了解,直流電機(jī)的額定怠速為2610r/min。 可以看出,采用比例調(diào)節(jié)器的最終穩(wěn)定怠速約為2483r/min,而采用比例積分調(diào)節(jié)器的最終穩(wěn)定怠速約為2610r/min。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原因:比例調(diào)節(jié)器的控制存在靜差,屬于有靜差的系統(tǒng)。 對(duì)于比例積分控制器來(lái)說(shuō),它屬于無(wú)靜差系統(tǒng)。 由于引入了積分,積分調(diào)節(jié)器的輸出包含了輸入誤差的整個(gè)歷史電機(jī)負(fù)載電流過(guò)大的原因,因此積分控制可以實(shí)現(xiàn)無(wú)靜差的速度調(diào)節(jié)。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

動(dòng)態(tài)性能:從上圖可以看出,比例調(diào)節(jié)器在0.2s左右達(dá)到穩(wěn)定怠速,而比例積分控制器在0.2s左右達(dá)到峰值,但怠速存在超調(diào)。 約2s后,怠速穩(wěn)定在2610r/min。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原因:比例積分的調(diào)整取決于怠速偏轉(zhuǎn)電流。 只要怠速出現(xiàn)誤差,就能及時(shí)控制,系統(tǒng)響應(yīng)速度更快。 積分調(diào)節(jié)器的輸出包含了輸入誤差的整個(gè)歷史,具有控制滯后的特點(diǎn),因此系統(tǒng)存在超調(diào),穩(wěn)定時(shí)間較長(zhǎng)。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

小結(jié):與比例控制器相比,比例積分控制器的穩(wěn)態(tài)性能較好,動(dòng)態(tài)性能較差。 比例部分可以快速響應(yīng)控制操作,積分部分最終可以消除穩(wěn)定性偏差,但會(huì)在一定程度上影響聲學(xué)性能。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.2 習(xí)題(3) 3.2.1 怠速、電流、電樞電流波形7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖3 PI調(diào)節(jié)器怠速波形7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖4 PI調(diào)節(jié)器電壓波形7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖5 PI調(diào)節(jié)器柵極電流波形7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.2.2 過(guò)流原因及解決方法7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

過(guò)流原因:當(dāng)在怠速反饋控制直流調(diào)速系統(tǒng)中突然加入給定電流時(shí),由于慣性的作用,怠速不能立即建立,反饋電流為零,相當(dāng)于誤差電流△U。 =U,調(diào)節(jié)器的輸出為KU 此時(shí),由于放大器和變換器的慣性很小,定子電流Ud立即達(dá)到最高值。 對(duì)于電機(jī)來(lái)說(shuō),相當(dāng)于全壓?jiǎn)?dòng),會(huì)造成電機(jī)過(guò)壓,這實(shí)際上是不允許的。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

解決辦法:引入帶電壓截止的負(fù)反饋環(huán)節(jié),使集電極電壓不超過(guò)允許值。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

負(fù)載原因電機(jī)電流過(guò)大怎么解決_電機(jī)負(fù)載電流過(guò)大的原因_電機(jī)負(fù)載后電流過(guò)大的原因7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.3 問(wèn)題(4)7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

分別采用比例調(diào)節(jié)器和比例積分調(diào)節(jié)器模擬突然增加的負(fù)載。 在此基礎(chǔ)上電機(jī)負(fù)載電流過(guò)大的原因,在4s時(shí)突然增加40%的負(fù)載,即在step2中加入4s時(shí)值為20.88的前饋。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖6 突加負(fù)載電壓輸出7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖7 突加負(fù)載時(shí)的怠速輸出7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

圖8 突加負(fù)載時(shí)怠速調(diào)節(jié)器的輸出7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

加載前后穩(wěn)態(tài)怠速:突發(fā)加載前后怠速幾乎不變,體現(xiàn)了PI控制器抗擾動(dòng)的能力。 同時(shí),勵(lì)磁電流從3.5369V上升到3.6133V,勵(lì)磁電流從0上升到19.8139A,以克服負(fù)載壓降帶來(lái)的電壓降。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原因:在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí),怠速誤差電流必須為零。 如果誤差電流不為零,則執(zhí)行反饋調(diào)節(jié)以達(dá)到新的穩(wěn)態(tài)。 當(dāng)突發(fā)負(fù)載引起動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)速下降時(shí)形成,通過(guò)調(diào)節(jié)控制電流、電樞電流和勵(lì)磁電流達(dá)到新的穩(wěn)態(tài)。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

總結(jié):比例積分控制結(jié)合了比例控制和積分控制的優(yōu)點(diǎn),克服了各自的缺點(diǎn),相輔相成。 比例部分可以快速響應(yīng)控制動(dòng)作,積分部分最終可以消除穩(wěn)態(tài)誤差。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

4 實(shí)驗(yàn)總結(jié)7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

在靜態(tài)微分怠速負(fù)反饋的單閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)中,由于采用了P調(diào)節(jié)器,穩(wěn)態(tài)時(shí)怠速只能接近給定怠速值,而不能完全等于給定怠速值。給定的怠速值。 增大開環(huán)增益只能減少空閑壓降,但不能完全消除空閑壓降。 為了徹底消除怠速下降,實(shí)現(xiàn)怠速無(wú)靜差調(diào)節(jié),采用PI調(diào)節(jié)器代替P調(diào)節(jié)器,構(gòu)成非靜態(tài)怠速負(fù)反饋直流調(diào)速系統(tǒng)。 利用仿真技術(shù)實(shí)現(xiàn)了上述帶靜差和無(wú)靜差的單閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的仿真建模,并給出了怠速調(diào)節(jié)器參數(shù)為時(shí)調(diào)速系統(tǒng)的仿真分析結(jié)果。已給出更改。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,單閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速性能仿真結(jié)果與理論推導(dǎo)的調(diào)速性能一致。7FY物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

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